记者观察网山西6月20日电(记者 明文 通讯员 贾浠月)晋能控股装备制造集团长平公司紧扣煤炭市场变化趋势,以“市场导向调结构、全链管控保质量、技术革新提效能”为核心策略,打出煤质管理升级“组合拳”,通过精准对接市场需求、强化生产过程管控、推进洗选技术创新,实现产品结构优化、质量风险可控、效益持续增长,为企业在高质量发展中开辟新优势。
以市场为“航向标” 动态优化煤种结构增效益
长平公司将市场需求作为生产经营的“指挥核心”,建立“市场信息-生产调整-产品供给”快速响应机制。通过深化与车站、运销处及终端客户的常态化沟通,实时掌握喷吹煤、高热值末煤等高效益品种的需求变化,针对性调整生产计划。结合当前市场喷吹煤需求量大、售价最高的实际,依托长平洗煤厂新增浮选系统,对0-0.1mm细煤泥进行深度分选,每年可多回收精煤26万吨,使喷吹煤产量占比提升12%,精准匹配了化工、冶金等领域对高端煤种的需求,并通过高附加值产品增量,推动企业实现每年创效1200万余元,为企业增加可观效益。
以管控为“防护网” 全流程拧紧煤质责任链条
长平公司将煤质管理融入安全生产全过程,打造“源头严防、过程严管、终端严控”的立体化防控体系。在原煤开采源头,组织煤质管理办公室建立“杂物管控清单”,对井下注浆材料、瓦斯抽放管等易混入原煤的物料实行台账管理,从源头上降低杂质率;筛分环节推行“设备包保责任制”,要求岗位司机每小时巡查筛网状态,严禁带病运行,同时通过在线灰分仪实时监测煤质波动,动态调整掺配比例,确保筛分效率达98%以上;洗选过程中,优化重介质旋流器与浮选机工艺参数,建立脱水设备“班检-日修-周保”维护机制,将洗末煤水分稳定控制在12%以内。同时,通过采制化全程监控、铁路装车衡器动态校准、用户参与质量监督等举措,实现商品煤质量纠纷零发生,客户满意度显著提升。
以技改为“驱动力” 创新破解洗选工艺瓶颈
长平公司以技术创新为支点,撬动煤质管理效能跃升。针对浮选系统初期入料浓度低、精煤水分高的问题,实施“水平衡优化+旋流器组调整+底流引流”组合改造,使一厂、二厂浮选入料浓度分别提升至80g/L和60g/L,浮选尾矿灰分稳定在72%,精煤回收率提高8%;在脱水环节,通过延长压滤机压榨时间至120秒、加装絮凝剂自动添加系统,将浮精煤水分从32%降至26%,达到行业先进水平;设备保护方面,创新引入“液位联锁+压力传感+鼓风清堵”智能控制技术,彻底解决压滤机入料泵叶轮炸裂问题,设备故障率下降70%。此外,还通过煤泥管路改造实现全入浮,综合煤泥灰分从42%提升至65%,大幅提升原煤质量,每年可节约洗选成本800万余元,实现降本和提效的“双丰收”,助力企业实现高质量发展。