记者观察网山西7月7日电(记者 明文 通讯员 贾浠月)近日,晋能控股装备制造集团长平公司“五小”科技创新成果5305块煤破碎转载点喷雾自动化改造,有效解决了块煤破碎过程中的粉尘治理难题,实现了生产效率与职工作业环境的双重改善,为安全生产平稳运行保驾护航。
据了解,块煤破碎过程中会产生大量煤尘,极易造成5305机尾区域粉尘堆积,不仅影响设备稳定运行、增加瓦斯管控难度,且因作业空间狭小,加之粉尘清理工作量大,每班需耗费2-3小时手动清理设备及周边粉尘,一定程度上增加了职工劳动强度。
为解决这一难题,长平公司迅速组建技术团队,针对5305机尾破碎点实施喷雾自动化改造,从尾煤车间引出清水管至5305皮带机尾,在破碎机至皮带溜槽科学布局喷雾管与喷嘴,将电磁阀安装于喷雾管前方2米处,精准控制喷雾启停;加装管道加压泵,确保水雾压力充足,实现高效降尘。同时,将电磁阀、管道泵电源接入外围3#配电室,把启动信号并入尾煤破碎楼PLC系统,创新设计“破碎机—喷雾系统”联锁控制程,当破碎机启动时,喷雾系统同步开启;停机后,喷雾系统延时自动关闭,确保破碎区域无扬尘死角。
改造完成后,5305机尾区域粉尘污染状况得到显著改善,设备运行环境优化,安全隐患有效降低,现场安全生产标准化水平大幅提升,职工无需频繁手动操作喷雾系统,实现了自动化处理,不仅切实降低了设备故障率,提高了巡检效率,解决了实际生产难题,更以技术创新为抓手,保障了安全生产的平稳运行,助力企业在绿色环保、减人提效等方面实现新的突破,为矿井可持续发展筑牢根基。