记者观察网山西11月10日电(记者 明文 通讯员 贾浠月 刘磊)面对煤炭市场下行压力,晋能控股装备制造集团长平公司紧扣“五增一降”工作要求,聚焦洗选环节精准发力,以装备智能化升级与技术创新突破为双引擎,在降本增效与安全生产协同推进中,为全年任务的顺利完成筑牢坚实基础。
智能升级破痛点 洗选效能持续跃升
面对洗选环节长期存在的“人工依赖高、调控精度低、隐患排查难”等痛点,长平公司以系统性智能化改造打通效能瓶颈。在块煤掺配环节,自主研发“远程精准配煤控制系统”,通过敷设控制电缆实时采集破碎机电流、705皮带秤数据等关键参数,并依托工业环网将信号集成至程控室IFIX画面,实现对破碎楼设备运行状态的远程监控与皮带带速的智能调节。系统依据5305皮带灰分仪反馈数据,自动优化掺配比例,使商品煤标末灰分波动幅度降低60%,煤质达标率大幅稳定,年均可减少因煤质波动导致的效益损失超过120万元。
在设备运维方面,公司技术人员主动作为,自主研发出“全厂环网+掌上巡检”的智能体系,通过部署128台高清智能摄像机,全面覆盖洗煤车间旋流器、浮选机及各煤仓关键区域,结合海康互联平台实现移动端实时监控、AI异常预警与分级权限管理。该系统使故障响应时间由原来的1小时缩短至15分钟以内,推动5个岗位整合优化,年节约人力成本约160万元,实现“减人、提效、降本”三重目标。
技术创新解难题 降本潜力深度挖掘
围绕“粉尘治理、设备防损、旧料复用”等关键课题,长平公司以“五小”创新为抓手,以技术突破推动成本硬下降。针对5305块煤破碎转载点粉尘超标问题,研发“破碎机联锁自动喷雾系统”,通过清水管路、管道泵与电磁阀协同控制,实现破碎作业时喷雾自动启停,粉尘浓度降低75%,有效改善作业环境,年节省保洁费用超15万元。
针对浮选精煤压滤机入料泵频繁堵卡损坏的难题,技术团队实施“三重防护”改造,设置浮精池30%低液位保护、增设0.2MPa压力联锁停泵机制、加装电控鼓风阀防沉淀。改造后,泵体叶轮损坏频次由月均2次降至零,年节约备件成本20万元,浮选系统运行效率提升30%。此外,公司积极推进旧料复用,通过拆解重组报废压风自救装置、风门部件等,单件修复成本节省1500元至1.5万元;研发风动自动喷雾装置,单个降低成本1.8万元,全年推广可节支90万元,实现“微创新”积累规模效益。
机制闭环强落地 全员活力全面激发
长平公司严格落实集团公司15字30条经营管理措施,建立“技术创新、效益核算、推广应用”闭环管理机制,成立技术骨干专项小组,每季度系统梳理洗选环节成本痛点,优先将粉尘治理、智能运维等成果纳入推广清单;同步制定《创新成果效益核算办法》,明确“节省成本、提升效率”双项指标,并将创新成效与班组绩效挂钩,全面激发全员创新活力。
下一步,该公司将持续深化洗选环节智能化建设,计划引入AI图像识别技术实现设备故障预判,进一步扩大旧料复用与技术创新成果应用范围,力争全年再降本200万元,以实干实绩为企业高质量发展注入“长平动能”。